水電站調速器油壓裝置控制系統設計的缺陷及最佳化論文

水電站調速器油壓裝置控制系統設計的缺陷及最佳化論文

  1 概述

  重慶江口水電站裝機 3×100 MW,位於重慶市武隆縣江口鎮,是芙蓉江梯級開發的最後一級電站。江口水電站原調速器油壓裝置為 YZ-2.5-4 型,額定壓力4 MPa,回油箱容積 4 m3,重量 6 噸,介質為空氣及汽輪機油,壓油箱容積類別為Ⅱ、容積 2.5 m3,設計溫度50 ℃,設計壓力 4.6 MPa,最高工作壓力 4 MPa,耐壓試驗壓力為 5.8 MPa.

  2 改造前油壓裝置控制系統弊端及常見故障

  江口水電站原油壓裝置控制系統,經過近 7 年的執行,存在以下弊端和常見故障 :油壓裝置為單一PLC 控制,若 PLC 故障,自動系統即癱瘓,且其執行後期 PLC 經常宕機 ;控制系統無法顯示補氣閥是否動作,無法電動和手動補氣 ;檢修期間,若斷開油壓裝置系統電源,漏油泵將不能啟動,常常造成漏油泵油箱油滿溢位 ;主控制室監控系統無法監視油壓裝置控制系統動作情況。

  3 改造後的油壓裝置控制系統

  3.1 控制系統控制物件及檢測元件

  控制物件 :壓油泵2臺,漏油泵1臺,解除安裝閥組2套,壓力油罐自動補氣閥組 1 套。

  檢測元件 :壓力油罐壓力(模擬量 1 路)、壓力油罐油位(模擬量 1 路)、壓力油罐壓力開關(4 對)、回油箱油位報警開關(開關量 2 對)、漏油箱油位(模擬量 1 路)。

  3.2 控制系統主要功能

  控制系統的主要功能有以下幾點。(1)實現對各壓油泵的自動啟停及補氣閥的自動補氣,維持壓油罐壓力和油位在正常的工作範圍內。當漏油箱油位到達起泵、停泵條件時自動啟動、停止漏油泵。(2)實時監測壓力油罐、回油箱、漏油箱油位。油位異常時,發出報警訊號。(3)實時監控被控裝置執行情況,並實現報警功能。(4)實時監測控制系統自身執行情況,並實現報警及切換功能。

  3.3 控制系統的配置及特點

  針對原系統單一PLC故障即導致系統癱瘓的問題,改造後的調速器油壓裝置現地 LCU 控制裝置配置兩套獨立而又互為備用的 Premium PLC,其中央處理器整合乙太網介面 ;每套 PLC 配置控制壓油裝置所需的輸入 / 輸出模組 ;配置一套xian地人機交換平臺,採用帶乙太網介面的觸控式螢幕 ;還配置有一套 8 埠的工業級交換機。PLC 的乙太網通訊模組、帶乙太網介面的觸控式螢幕與 8 埠的交換機連線,透過 8 埠的交換機再與全廠的乙太網連線至後臺監控計算機,如圖 1 所示。

  控制屏設定 2 臺壓油泵、2 臺解除安裝閥組、1 臺漏油泵和 1 臺補氣閥組的“自動 / 切除 / 手動”執行方式切換開關。設定為“自動”時,系統按自動控制流程進行控制。“手動”方式獨立於 PLC 控制迴路,當 PLC失電或故障時,現地將操作開關切至“手動”以實現各被控裝置的啟停。控制屏還設定電源指示燈、事故低油壓指示燈、各被控裝置執行 / 故障指示燈。各訊號均由通訊上傳至計算機監控系統,有效解決了無法在控制室監視油壓裝置執行情況的問題。

  系統執行狀態、引數、故障資訊等均可透過觸控式螢幕顯示,並可透過觸控式螢幕對泵啟停引數、油壓及油位報警引數、感測器引數進行實時設定。

  2 臺壓油泵採用 ATS48 系列軟啟動器啟動方式,以減少電動機啟動時對電網的衝擊,減少對某些敏感電子元件的干擾,減少電動機對拖動機械負載泵的衝擊,延長泵的.使用壽命。

  各電動機控制迴路電源即動力電源、PLC 電源、I/O 電源、開出迴路電源等相互獨立,實現了壓油裝置檢修斷開壓油泵電源後,PLC 能正常工作,漏油泵能正常執行。各電源迴路均設定電源監視指示燈,方便監視,並透過電源監視繼電器將供電情況引入 PLC.壓力油罐油壓和油位訊號、漏油箱油位訊號(4 ~ 20 mA)分別透過一入二出訊號隔離器進入兩套PLC 的 AI 通道 ;全部開關量輸入訊號同時進入兩套PLC 的開關量輸入(DI)通道。

  每套 PLC 控制輸出經“X 套 PLC 主用”閉鎖,即只有主用 PLC 才輸出控制實際裝置,油泵控制動作邏輯如圖 2 所示。程式優先使用模擬量進行啟停泵控制。

  當程式判斷為壓力感測器故障且壓力開關正常後,使用壓力開關進行啟停泵控制。當需要啟泵時,經泵輪換邏輯判斷,以確定需要啟動哪臺泵打油。啟泵後,當達到停泵條件或泵不正常或解除安裝閥故障,均會停泵,可以看出,當兩套 PLC 均故障時,不會啟動壓油泵打油。兩套 PLC 的主備切換原理是利用心跳線來判斷主 PLC 是否還能正常工作。硬體接線上,A 套心跳開出連線至 B 套心跳開入,B 套心跳開出連線至 A 套心跳開入。%S5 為 PLC 系統位,它是由一個內部定時器調控該位的狀態變化,時基為 100 ms,該位對於 PLC迴圈而言是非同步的。一旦主 PLC 不能正常工作,而備用 PLC 可以正常工作,則備用 PLC 變為主 PLC,原主PLC 變為備用 PLC ;當備用套 PLC 也不能正常工作時,主 PLC 繼續執行,不做切換處理,此時給出相應的報警訊號,切換原理如圖 3 所示。針對原系統補氣閥組問題,新系統將補氣閥組全開、全關位置訊號擴充套件後送至兩套 PLC 及點亮控制屏補氣閥位置指示燈,以方便地監視補氣閥組位置,在對控制迴路進行更改後,可在油壓裝置控制屏上進行電、手動補氣。

  4 結束語

  調速器油壓裝置控制系統於 2010 年改造後至今執行穩定、可靠性高、執行維護操作方便,並且改進了原控制系統的弊端,確保了機組安全可靠執行。

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