活性石灰迴轉窯系統節能降耗的探索論文

活性石灰迴轉窯系統節能降耗的探索論文

  摘要:透過對攀鋼活性石灰迴轉窯系統能源消耗高的原因進行分析、研究,同時對裝置裝備和工藝制度進行最佳化、提升,探索降低煤氣消耗,能源節約及煙氣餘熱利用等有效途徑,迴轉窯噸產品能耗大幅降低,對提高活性石灰產能、降低能源費用具有十分重要的意義。

  關鍵詞:迴轉窯;能耗;襯磚;燃燒器;餘熱利用

  1概述

  攀鋼活性石灰迴轉窯於1997年4月投產,從投產到2010年,該系統能耗一直居高不下,石灰噸產品能耗高達5.7GJ,能源佔比達80%,生產成本較高,近幾年來,由於鋼鐵行業不景氣,受鋼廠、鐵廠限價制約,公司石灰由盈利產品變為虧損產品,探索降低煤耗勢在必行。裝備技術落後導致能耗高主要集中在三個方面:a.迴轉窯燒成帶、冷卻帶襯磚強度不夠,十幾年來,更換週期只有6個月左右;迴轉窯筒體外表面溫度高,產量最高時達到了430℃,而設計值應≤350℃,筒體表面熱損失嚴重;b.迴轉窯燒嘴技術落後,煤氣熱值利用率較低c.煙氣溫度高達260℃,高溫氣體透過布袋除塵器後,一方面布袋使用壽命較短,另一方面,煙氣餘熱未得到利用。提高迴轉窯襯磚壽命,降低筒體溫度,提高煤氣熱能利用值,降低煤氣消耗,充分利用煙氣餘熱成為活性石灰迴轉窯系統攻關的長期課題。經兩年多時間的探索與研究,透過更改回轉窯襯磚材質、改變燒嘴結構形式,增加換熱裝置,充分降低煤氣消耗,利用合理的風煤配比等燒成工藝,取得了十分滿意的效果。

  2提高迴轉窯襯磚壽命、降低筒體溫度的研究及實踐

  為降低筒體表面溫度,提高迴轉窯襯磚壽命,我們分析襯磚使用條件和選磚原則,並進行了初步探索。迴轉窯襯磚使用條件苛刻,特別是燒成帶溫度高,達到16000C,磨損大,活性石灰是強鹼產品,對襯磚腐蝕較大,且受其煤氣限氣及機械故障影響,筒體急冷急熱較頻繁,導致襯磚容易產生鬆動、掉磚以及剝落變薄等損壞。襯磚保溫效能降低,筒體溫度因此升高,選擇的窯襯磚必須具有抗鹼性腐蝕,耐高溫和磨損,抗急冷急熱性強(即熱振穩定性高)等特性。窯襯原來選用的鎂鉻磚。該磚系鹼性耐火材料,其組成為尖晶石—方鎂石,雖然具有較高的高溫強度,抗鹼性等優點,但從使用效果看,熱穩定性較差,表面層發生熱疲勞,大面積出現剝落,襯磚保溫效果差。透過與耐火磚製造廠家技術交流,對襯磚材質、磚型、強度、熱振值進行完善、最佳化,我們決定在燒成帶單層鎂鉻磚改為雙層,即工作層採用鎂鋁尖晶石磚,底磚採用莫來石聚輕保溫磚。表1為鎂鋁尖晶石磚、莫來石聚輕保溫磚、鎂鉻磚的技術指標對比。特別注意的是,砌築方式要採用火泥砌築方式進行(溼砌),不用膨脹縫紙板,以防止停窯時耐火磚產生較大環隙。2013年7月年利用定修機會,我們對燒成帶襯磚進行試驗,點火正常生產後,筒體燒成帶溫度最高只有320℃,2014年12月止火檢查,襯磚使用情況較好,窯皮均勻,連續使用超過18個月,同時煤氣消耗同比下降達到5%,噸產品煤氣消耗由原來的5.7GJ/t,下降到5.4GJ/t左右,節能效果明顯。

  3提高煤氣熱值利用率,延長襯磚使用壽命

  活性石灰窯原設計採用分割式三通道燃燒器,這種燃燒器通過幾年的執行,主要存在燃燒器高溫易變形,煤氣及風通道受沖刷磨損,燃燒器斷端面的小孔煤焦油積垢後堵塞,因而火焰形狀難以調整,火焰跑偏沖刷窯皮,煤氣經常不能充分燃燒,未發揮最大燃燒值。針對以上問題,改進煤氣燃燒器結構形式,使煤氣充分燃燒。我們選用更為先進的四通道燃燒器,充分利用熱值。這種燃燒器的結構如圖1。2013年,我們淘汰三通道燃燒器,使用先進的四通道燃燒器,這種燃燒器軸流風、旋流風和中心風的入口上都裝有蝶閥,可單獨地調節各自的風量和比例。旋動各調節螺母,可把各管道向內壓入或向外拉出,透過調節各噴出口面積的大小,從而調節噴出的風速。該燃燒器有以下幾個特點:a.燃燒器火焰形狀規則、穩定,調節方便,調節範圍大,可以根據生產工藝需要,調出合理的`火焰形狀;透過風煤配比,能實現火焰長短、粗細、強弱隨機調整。火焰對“窯皮”沖刷小,有利於窯襯的長期穩定使用,窯襯使用壽命延長同比未改前延長3個月多月。b.節能:降低一次風量,使一次風比例由原來切割式三通道的12.5~15%,降到7~10%,最小可達4%;同時煤氣的充分燃燒,噸產品煤耗下降約5%。達到節約能源的目的;另外主排高溫800kW高溫風機風門開度的減小,高壓電機電流也由原來的49A降到45A。c.透過最佳化、完善風煤配比,燒成溫度很易控制,熟料可以快速冷卻,由於燃燒效率的提高和熟料冷卻的加速從而提高窯產量,可增產約20噸/天。

  4煙氣餘熱回收利用研究,降低煤氣消耗

  從迴轉窯排除的煙氣,經預熱器對物料進行預熱後,溫度高達240°C,直接透過煙道進入主除塵器,對布袋損傷較大,為達到除塵器入口溫度條件,設計使用摻冷風的形式,這樣餘熱未得到充分利用,造成大量熱源浪費。結合國內同類型迴轉窯煙氣餘熱利用和我公司實際生產、生活需要,我們在預熱器出口煙道上安裝餘熱回收系統,增加一套熱管式空換熱器及高溫風機,將加熱後的熱風透過管道引入迴轉窯一次風,同時增加一套風-水換熱器,將加熱後的生活水(60°C至70°C)引入公司澡堂,供職工洗澡使用。透過對煙氣熱量交換,一方面除塵器的入口溫度下降了15°C,延長了布袋的使用壽命;另一方面冷空氣經預熱後,大大降低了迴轉窯焙燒時所需煤氣,提高了迴轉窯的執行的經濟性;另外解決了職工生活、洗澡的需要。

  5結論

  活性石灰迴轉窯系統是一個高能耗的生產工藝線,節能降耗是一個永恆的主題,我們透過對襯磚材質、結構進行改造、最佳化煤氣燃燒器的結構、燃燒工藝及風煤配比、增加煙氣餘熱利用裝置,能夠充分降低煤氣消耗,2015年活性石灰噸產品煤氣消耗僅有4.9GJ/t。另一方面襯磚使用壽命得到延長,保證了系統的經濟執行,這些實踐具有很強的推廣意義。

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